【基層動態】“替”出來的效益
發布日期:2019-06-27    作者:杜浩    
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憑借團結協作、齊心合力的團隊精神,軋鋼廠高線車間維修班組通過不斷創新工作方法,以“制訂規劃,明確目標,充分授權,互相協助,共同提升”的方式形成了高效運營的團隊作風,在“提產增效”的工作中,他們這么做。

【基層動態】“替”出來的效益

十字萬向”巧替“GSL”,攻克難題

    軋鋼廠高線車間粗中軋軋機使用的聯軸器為GSL伸縮式鼓形齒聯軸器,其使用壽命在1年時間左右。粗軋軋機改造為無孔型軋制后,軋機軋輥中心距相應變大,致使聯軸器的最大傾角變大。聯軸器在使用過程中易出現鼓型齒壓蓋螺栓斷裂、鼓型齒磨損較快等問題,其中立式軋機聯軸器問題尤為突出,聯軸器的使用壽命變短之后,一方面對生產造成一定影響,另一方面頻繁的損壞造成備件消耗較大,人員勞動強度增大,且存在一定的安全隱患。

 針對此問題廠領導及車間主任通過對比棒線車間粗軋軋機使用的十字萬向聯軸器2013年8月投產以來,棒線粗軋十字萬向聯軸器更換數量不超過10支,其中立式軋機聯軸器故障運行時間長達5年。通過對比,技術人員通過查閱相關資料以及與設備廠家技術人員溝通決定優化選型設計,將GSL伸縮式鼓形齒聯軸器改造成貫穿式萬向聯軸器備件回貨后高線車間積極利用停機檢修時間對現場問題較頻繁的1#高線2架軋機聯軸器進行改造,改造后設備運行平穩,效果明顯,徹底解決了聯軸器擺角較小引起的頻繁損壞問題同時降低設備故障率及減少備件材料消耗。

據悉軋鋼廠高線車間后續將繼續利用檢修停機時間陸續對其他架次聯軸器進行改造,以此減少設備故障,提高生產效率。

【基層動態】“替”出來的效益

“梅花”改“球籠式”,替換鏈接方式

軋鋼廠2#高線上料臺架處輸送輥道與減速電機原傳動為梅花聯軸器連接,由于輸送輥道和減速電機之間距離較近加之長時間受紅鋼烘烤、上料臺架落鋼方式等影響。輥道聯軸器和減速機容易脫開輥道無法正常運轉,造成加熱爐空步、鋼坯無法正常輸送至加熱爐內,致使軋線生產中斷并且因為震動較大減速電機等備件損壞頻繁。據統計改造前每月大概損壞減速機電機備件1-2件,月影響生產4-6小時左右。

偶然的一次,高線車間維修班長白鵬宇突然想到如果將輥道與減速電機傳動鏈接方式改變,同時加大輥道與減速電機之間的連接距離是否能解決此問題。于是,他效仿風冷輥道與減速電機的連接方式,將原梅花聯軸器改為球籠式等速萬向聯軸器。同時結合現場實地情況將減速電機底座整體后移,以拉大減速電機與輥道間距離且減小落鋼沖擊影響。改造后大量減少減速電機備件消耗,年可節約備件成本達8萬元左右。(軋鋼廠    杜浩)

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